“没想到居然被他们修好了,真厉害!”6月中旬,原炼钢10千伏下线UPS修复后重新投入使用,宏兴股份不锈钢分公司炼钢分厂职工在兴奋之余更表现出对“他们”的钦佩。
近年来,在不锈钢分公司,挖潜增效、修旧利废、岗位创新等创效举措从未间断。今年5月,该公司再出妙招,从设备科、各个分厂共选调近10名高技能人才成立设备状态检测及备件修复技术组,下设备件修复组(包括机械维修组、电器维修组)、状态检测及故障诊断组,攻克下线备件修复难题,进一步延长备件使用寿命,降低备件采购、设备保障费用。6月中旬,重新上线的UPS正是由该技术组修复的。
据该技术组负责人介绍,不锈钢分公司进口设备较多,维护、修复难度大。长期以来,各分厂均使出“十八般武艺”维修下线设备,但因维修人员时间、技能水平有限,经常导致修复备件质量不达标、修复不彻底等情况发生。成立技术组,可将高技能人才聚集在一起,为攻克备件维修技术难题创造良好的条件。
电器修复组组长张勇以工业UPS修复解释说,之前,若UPS发生故障,维修人员最多能够判断出是哪一块板出现问题,然后更换相应的板,有时甚至连这一步都做不到。现在,修复组不仅要判断出是哪一块板出现故障,还要具体到板上的每一个元件,实现从“板级维修”到“芯片级维修”的转变。更换元件并非易事,张勇说,每一个板上都布满了密密麻麻的元件,最小的只有小米粒般大,且所有板、元件并没有原理图。为此,他们只有根据报警信息,分析板关键点电压、电流、波形数据参数后,才能推断出每一个元件的作用。此外,为避免影响生产,修复组还专门搭建了测试平台,检测修复效果。“虽然工作量较大,但总比报废好,这个UPS采购价要20余万呢。”
角磨机、轮毂、分流马达、液压站……技术组成立以来,在所有成员的共同努力下,很多下线物品已焕发生机,具备再次上线投入使用的条件。
当然,这只是开始。今后,技术组将继续通过对下线设备的研究,查找备件失效原因,并重点针对修复难度大的进口备件,确定备件种类,实行修复技术可行性分析论证,制定修复方案,建立基础维修数据,积累经验,全力打造技术过硬的备件修复技术攻关队伍。与此同时,技术组将利用设备状态检测,持续跟踪修复备件并对其分析评价,确保整个过程形成闭环控制。除此之外,技术组还组织设备人员进行集中培训,提高设备维护人员工作技能,提升该公司整体设备管理水平。
据悉,技术组明年的修复目标已经锁定,主要包括:20辊轧机板型辊控制器和编码器,测厚仪高压控制单元,抛丸机罗茨风机、MTD系列齿轮分流马达的修复等。